Configuração multiwii pro flight controller w/mtk gps module
Nao creio que os seus sejam ruins nao (se forem da Rctimer com Simomk), acho que o amigo deu azar mesmo, mas deixo ai para os mais experientes comentar.
Só para registrar, nos meus bons tempos ja configurei Servidores de milhoes de dolares "do Zero", mas Quadcopetero deus do ceu.... nao é facil nao... qua qua qua
Abs
Só para registrar, nos meus bons tempos ja configurei Servidores de milhoes de dolares "do Zero", mas Quadcopetero deus do ceu.... nao é facil nao... qua qua qua
Abs
ahahaha comprei dois kits iguais, um pra mim e outro pra meu concunhado.. o dele não sei como está pois eu quem fiquei de aprender a configurar pra pôr o dele no ar.. hehe ele mora em outra cidade..
Segue um vídeo pra mostrar o que está acontecendo.. http://www.youtube.com/watch?v=yzyJGA-a4X4&feature=youtu.be
Quando ligo a primeira vez, ele aparentemente está normal, armo, dou acelerador e os motores giram por igual.. quando chego a 100%, o motor da frente/direita e traz/esquerda param, ai volto a 0% e acelero de novo, às vezes só um motor gira, às vezes dois.. perto dos 80% às vezes os 4 giram.. estou já dando um tiro nesse quad ¬¬
Segue um vídeo pra mostrar o que está acontecendo.. http://www.youtube.com/watch?v=yzyJGA-a4X4&feature=youtu.be
Quando ligo a primeira vez, ele aparentemente está normal, armo, dou acelerador e os motores giram por igual.. quando chego a 100%, o motor da frente/direita e traz/esquerda param, ai volto a 0% e acelero de novo, às vezes só um motor gira, às vezes dois.. perto dos 80% às vezes os 4 giram.. estou já dando um tiro nesse quad ¬¬
- espiriqtyberto
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Melhor trocar o ESC mesmo...
Meus ESCs são os da hobbyking, modelo F-20A, coloquei o Simonk neles, e pra te falar a verdade, cada um apita de modo diferente cada vez que ligo a Lipo...kkkkkkk....tem um que as vezes nem apita nada...kkkkkkkkkkkk.
Meu Quad está voando não sei como pra falar a verdade, tem tanta vibração que da pra bater um bolo, acho que todos os meus Spinner estão tortos, tem um motor (2210N), com o eixo torto, e com 2 fios do enrolamento quebrados...kkkkkkkkkkkkkkk
E está voando que é uma beleza, faz um hover no Stabilize que quase não tenho que corrigir nos sticks, e tá travando bem no Loiter e PosHold ( as vezes da "toilet bowls", pq meu GPS não está bem fixado e dependendo do pouso se move um pouco...kkkkkkkk). O CG quando coloco a câmera nele, que deve pesar uns 500g ou mais, nem de longe fica certo, mais é só dar uma trimadinha no Radio e boa.
Ná verdade é um milagre ele estar voando...kkkkkkkkkk
Até.
Meus ESCs são os da hobbyking, modelo F-20A, coloquei o Simonk neles, e pra te falar a verdade, cada um apita de modo diferente cada vez que ligo a Lipo...kkkkkkk....tem um que as vezes nem apita nada...kkkkkkkkkkkk.
Meu Quad está voando não sei como pra falar a verdade, tem tanta vibração que da pra bater um bolo, acho que todos os meus Spinner estão tortos, tem um motor (2210N), com o eixo torto, e com 2 fios do enrolamento quebrados...kkkkkkkkkkkkkkk
E está voando que é uma beleza, faz um hover no Stabilize que quase não tenho que corrigir nos sticks, e tá travando bem no Loiter e PosHold ( as vezes da "toilet bowls", pq meu GPS não está bem fixado e dependendo do pouso se move um pouco...kkkkkkkk). O CG quando coloco a câmera nele, que deve pesar uns 500g ou mais, nem de longe fica certo, mais é só dar uma trimadinha no Radio e boa.
Ná verdade é um milagre ele estar voando...kkkkkkkkkk
Até.
[quote:29cfbe8428="espiriqtyberto"]Melhor trocar o ESC mesmo...
Meus ESCs são os da hobbyking, modelo F-20A, coloquei o Simonk neles, e pra te falar a verdade, cada um apita de modo diferente cada vez que ligo a Lipo...kkkkkkk....tem um que as vezes nem apita nada...kkkkkkkkkkkk.
Meu Quad está voando não sei como pra falar a verdade, tem tanta vibração que da pra bater um bolo, acho que todos os meus Spinner estão tortos, tem um motor (2210N), com o eixo torto, e com 2 fios do enrolamento quebrados...kkkkkkkkkkkkkkk
E está voando que é uma beleza, faz um hover no Stabilize que quase não tenho que corrigir nos sticks, e tá travando bem no Loiter e PosHold ( as vezes da "toilet bowls", pq meu GPS não está bem fixado e dependendo do pouso se move um pouco...kkkkkkkk). O CG quando coloco a câmera nele, que deve pesar uns 500g ou mais, nem de longe fica certo, mais é só dar uma trimadinha no Radio e boa.
Ná verdade é um milagre ele estar voando...kkkkkkkkkk
Até.[/quote:29cfbe8428]
Deste jeito parece milagre mesmo!! kkkkkkkkk Vou operar meu milagre aqui também ¬¬ Eu até consegui voar com a Multiwii 2.2, mas com o trim no máximo. Esperar 30 dias por novos ESC é lasca!! :evil: :evil: :evil: :evil:
Meus ESCs são os da hobbyking, modelo F-20A, coloquei o Simonk neles, e pra te falar a verdade, cada um apita de modo diferente cada vez que ligo a Lipo...kkkkkkk....tem um que as vezes nem apita nada...kkkkkkkkkkkk.
Meu Quad está voando não sei como pra falar a verdade, tem tanta vibração que da pra bater um bolo, acho que todos os meus Spinner estão tortos, tem um motor (2210N), com o eixo torto, e com 2 fios do enrolamento quebrados...kkkkkkkkkkkkkkk
E está voando que é uma beleza, faz um hover no Stabilize que quase não tenho que corrigir nos sticks, e tá travando bem no Loiter e PosHold ( as vezes da "toilet bowls", pq meu GPS não está bem fixado e dependendo do pouso se move um pouco...kkkkkkkk). O CG quando coloco a câmera nele, que deve pesar uns 500g ou mais, nem de longe fica certo, mais é só dar uma trimadinha no Radio e boa.
Ná verdade é um milagre ele estar voando...kkkkkkkkkk
Até.[/quote:29cfbe8428]
Deste jeito parece milagre mesmo!! kkkkkkkkk Vou operar meu milagre aqui também ¬¬ Eu até consegui voar com a Multiwii 2.2, mas com o trim no máximo. Esperar 30 dias por novos ESC é lasca!! :evil: :evil: :evil: :evil:
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Olá galera. Somente compartilhando com vocês, o meu quad está ficando cada vez mais ajustado, sinto ele melhor depois da troca do frame, calibragem dos motores e colocação de uma Multiwii Pro 2 em troca da Multiwii Pro anterior. Se não fosse pelos ESCs e motores eu diria que seria um novo quad.
Segue vídeo dos primeiros testes dessa nova etapa de construção do quad, ainda está faltando colar algumas peças.
E um detalhe: Ainda não mexi em PIDs, estão os valores default.
[yt]3fCcKjiV3R0[/yt]
Segue vídeo dos primeiros testes dessa nova etapa de construção do quad, ainda está faltando colar algumas peças.
E um detalhe: Ainda não mexi em PIDs, estão os valores default.
[yt]3fCcKjiV3R0[/yt]
[quote:8099d438ce="hsantospb"]Olá galera. Somente compartilhando com vocês, o meu quad está ficando cada vez mais ajustado, sinto ele melhor depois da troca do frame, calibragem dos motores e colocação de uma Multiwii Pro 2 em troca da Multiwii Pro anterior. Se não fosse pelos ESCs e motores eu diria que seria um novo quad.
Segue vídeo dos primeiros testes dessa nova etapa de construção do quad, ainda está faltando colar algumas peças.
E um detalhe: Ainda não mexi em PIDs, estão os valores default.[/quote:8099d438ce]
Muito bom está! Quero ver um dia o meu assim!!
Segue vídeo dos primeiros testes dessa nova etapa de construção do quad, ainda está faltando colar algumas peças.
E um detalhe: Ainda não mexi em PIDs, estão os valores default.[/quote:8099d438ce]
Muito bom está! Quero ver um dia o meu assim!!
Fiz mais um teste aqui, zerei a eeprom, coloquei a Multiwii 2.2 de volta e continuou a mesma coisa, inverti os motores da frente e o problema é o ESC mesmo.. vou pedir dois ESC do mesmo na RCTimer, vi reviews deles muito bons na net, como o Robert disse, acho que foi azar meu mesmo.. uma última dúvida: Pode ser mal contato ou solda mal feita isto ou tem a ver com o firmware do ESC mesmo?
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- fernandogalha
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