Open Source V049 Martinez

Li-po, Li-Ion, Nimh, 1s2p, 10c...... quer aprender mais sobre o "combustivel" dos nossos modelos? Este é o local! Aqui também está aqueles esquema de carregador ou aquele ESC que estava procurando.
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ianobre
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Open Source V049 Martinez

Mensagem por ianobre »

Galera, alguém que conheça de Gimbal e Arduino poderia me dar uma ajuda com esta placa?
Já tentei muita coisa, mas sozinho não está evoluindo bem.

O problema é que o gimbal não se comporta como deveria. Não tenho certeza se não as ligações dos motores ou se é a programação da placa.

A placa é uma:
Universal 2-axis 2-axle Brushless Gimbal Controller Open Source V049 Martinez
Motores: 2pcs 2208

Consigo conectar nela com este software:
http://code.google.com/p/brushless-gimbal/downloads/list

Mas todos os valores que mudei (aleatoriamente) não resolveram o problema, no máximo consegui parar o problema, mas não funcionava como um Gimbal deve funcionar, ficava tudo travado.

Vejam um vídeo do problema:
[yt]11jZZ1ZIJOY[/yt]

Se alguém souber quais passo devo seguir para resolver isto fico muito agradecido.
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iscarelli
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Mensagem por iscarelli »

Ele vem originalmente com essa espuma segurando a placa de sensor?

Fixa a placa direto na estrutura e testa com a configuração padrão.

[]'s
Ismael
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ianobre
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Mensagem por ianobre »

[quote:cd9bd753ac="iscarelli"]Ele vem originalmente com essa espuma segurando a placa de sensor?

Fixa a placa direto na estrutura e testa com a configuração padrão.

[]'s
Ismael[/quote:cd9bd753ac]

Na verdade não vem, mas eu achei q tentando reduzir a vibração pudesse melhorar. Vou remover e posto o novo vídeo.
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ianobre
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Mensagem por ianobre »

Consegui resolver o problema com ajuda do pessoal do RC Group

[yt]_jHQsCdwD2U[/yt]

http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1901828&page=133#post27947167
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Mensagem por iscarelli »

E o que precisou ser feito?

[]'s
Ismael
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ianobre
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Mensagem por ianobre »

[quote:3293f650ba="iscarelli"]E o que precisou ser feito?

[]'s
Ismael[/quote:3293f650ba]

Usar uma versão nova de software para atualizar o firmware para versão v50 (os softwares no google não estão legais, tem que ser a versão do sourceforce) a IMU também estava invertida, mas isto ainda vou arrumar, no vídeo ela ainda está invertida.

O fato de tirar a espuma tb foi relevante. Outra coisa importante, os cabos do sensor NUNCA pode ficar junto com os cabos do motor, dá interferência.

Basicamente isto.
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iscarelli
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Mensagem por iscarelli »

Muito bom, agora é colocar pra voar.

[]'s
Ismael
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