Configuração multiwii pro flight controller w/mtk gps module
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Mantendo o topico vivo uma vez que muitos partiram para a APM, consegui voar com o meu bem estavel, optei por usar headfree pois para um novato torna-se mais simples. Faltam alguns ajustes mas ta ficando mais proximo.
Aconteceu o seguinte no outro dia, em voo de repente o quad comecou a perder altitude e veio ao chao mesmo com o throttle no maximo. Quando avaliei os danos reparei que tinha um motor muito mais quente que os restantes. Entao troquei esc para tentar perceber se o problema era motor ou esc, e o mesmo motor continua a aquecer mais que os outros...
Vou fazer mais testes e perceber se preciso comprar motor novo.
Quem ainda voa com esta placa por ai?
Aconteceu o seguinte no outro dia, em voo de repente o quad comecou a perder altitude e veio ao chao mesmo com o throttle no maximo. Quando avaliei os danos reparei que tinha um motor muito mais quente que os restantes. Entao troquei esc para tentar perceber se o problema era motor ou esc, e o mesmo motor continua a aquecer mais que os outros...
Vou fazer mais testes e perceber se preciso comprar motor novo.
Quem ainda voa com esta placa por ai?
- espiriqtyberto
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Estou voando com a minha ainda....não vou dizer que está uma maravilha nos modos Loiter e Pos Hold, tem dia que trava bem (erro de 1 a 2 metros), e tem dia que fica com tendencias.
Mais no modo Stabilize, está uma maravilha de voar, em dias sem vento então....mas mesmo assim continuo fazendo testes. Essa semana mudei tanto os PIDs, que teve uma hora que fui voar, ativei o Loiter, e o Quad começou a escorregar, e ir embora. Quando bati na chave pra desligar o Loiter, o bixo fico doido e incontrolável, tirei motor e ele veio pro chão (altura de uns 5 metros), bateu em uma arvore no caminho...kkkkk
Só quebrou os pés que fiz (com réguas, que alias ficou uma maravilha), e a camera. Voltei os PIDs, para o normal, e ele está voando bem de novo.
Só troco essa placa se for por uma NAZA.
Mais no modo Stabilize, está uma maravilha de voar, em dias sem vento então....mas mesmo assim continuo fazendo testes. Essa semana mudei tanto os PIDs, que teve uma hora que fui voar, ativei o Loiter, e o Quad começou a escorregar, e ir embora. Quando bati na chave pra desligar o Loiter, o bixo fico doido e incontrolável, tirei motor e ele veio pro chão (altura de uns 5 metros), bateu em uma arvore no caminho...kkkkk
Só quebrou os pés que fiz (com réguas, que alias ficou uma maravilha), e a camera. Voltei os PIDs, para o normal, e ele está voando bem de novo.
Só troco essa placa se for por uma NAZA.
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Ainda não migrei para a APM, só que estou com a versão 2.0 desta placa, que achei bem mais estável, com melhoras bastante consideráveis.
Ultimamente não encontrei tempo para voar e ver se está tudo certo, mas pretendo.
Quando tenho tempo procuro descobrir como conseguir funcionar o radar nela utilizando o firmware multiwii, até agora nada.
Quebrei o segundo GPS, estou esperando um terceiro GPS chegar, nunca vi componente tão frágil quanto esse.
Ultimamente não encontrei tempo para voar e ver se está tudo certo, mas pretendo.
Quando tenho tempo procuro descobrir como conseguir funcionar o radar nela utilizando o firmware multiwii, até agora nada.
Quebrei o segundo GPS, estou esperando um terceiro GPS chegar, nunca vi componente tão frágil quanto esse.
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[quote:5cb94927e4="johnnynunes"]Pois é GuinHow...
Eu vou mandar vir motores e esc mais potentes da HK para o meu pois está muito no limite e tenho um problema de um motor sobreaquecer sem eu perceber porque...[/quote:5cb94927e4]
Coloca os NTM 750kv ou parte pros RCTimer 5010 de 360kv com braços e hélices maiores..
Eu vou mandar vir motores e esc mais potentes da HK para o meu pois está muito no limite e tenho um problema de um motor sobreaquecer sem eu perceber porque...[/quote:5cb94927e4]
Coloca os NTM 750kv ou parte pros RCTimer 5010 de 360kv com braços e hélices maiores..
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